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植筋(锚固)加固
用途:
钢筋、螺栓、金属杆件与混凝土、石材的生根锚固。
特点:
耐酸碱,耐腐蚀,施工简便,不流淌,竖直孔、水平孔、倒垂孔也可轻松植筋。《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2004规定,化学植筋是一适用于有抗震设技要求的结构构件锚固措施。
植筋施工工艺:
定位 →钻孔 → 清孔 → 钢筋除锈 → 锚固胶配制 → 植筋 → 固化、保护 → 检验
1定位
(1)按设计要求标示植筋钻孔位置、型号,但若基材上存在受力钢筋,钻孔位置可适当调整,但均宜植在箍筋内侧(对梁、柱)或分布筋内侧(对板、剪力墙)。
2钻孔
(1) 钻孔宜用电锤或风钻成孔,如遇不可切断钢筋应调整孔位避开。
(2) 钻孔直径d+4~10mm(小直径钢筋取低值,大直径钢筋取高值)。
(3) RD-2000型结构胶力学性能较佳,一般钻孔孔深15d锚固力即可大于钢筋屈服值。锚固深度可参考此基准,根据设计力值大小,现场拉拔试验确定。(光圆钢筋锚固深度宜增加5d~10d)。
(4) 所用主要器具:电锤、风镐。
3清孔
(1)钻孔完毕,检查孔深、孔径合格后将孔内粉尘用压缩空气吹出,然后用毛刷、棉布将孔壁刷净,再次压缩空气吹孔,应反复进行3~5次,直至孔内无灰尘,将孔口临时封闭。若有废孔,清净后用植筋胶填实。
(2) 钻孔孔壁宜保持干燥。
(3) 所用主要器具:空压机、毛刷。
4钢筋除锈
(1) 钢筋锚固长度范围的铁锈应清除干净(新钢筋的青色外皮也应清除),并打磨出金属光泽,采用角磨机和钢丝轮片速度较快。
(2) 所用主要器具:角磨机、钢丝轮片。
5胶粘剂配制
(1) RD-2000结构胶为甲、乙两组份,配胶宜采用机械搅拌,搅拌器可由电锤和搅拌齿组成,搅拌齿可采用电锤钻头端部焊接十字形Φ14钢筋制成。也可用细钢筋棍人工搅拌。
(2) 取洁净容器(塑料或金属盆,不得有油污、水、杂质)和称重衡器按配合比混合,并用搅拌器搅拌约5~10分钟左右至甲、乙组份混合均匀为止。搅拌时较好沿同一方向搅拌,尽量避免混入空气形成气泡。胶应现配现用,每次配胶量不宜大于3公斤。
(3) 所用主要器具:搅拌器、容器、衡器、腻刀、手套。
6植筋
(1)普通型植筋胶适用于垂直孔、水平孔植筋。垂直孔植筋将胶直接流、捣进孔中即可;水平孔植筋可用Φ6细钢筋棍配合腻刀往孔内送胶,也可让施工人员戴好皮手套,将配好胶成团塞进孔内。水平孔、倒垂孔植筋请选用本公司生产的高黏度、高触变型植筋胶。
(2) 钢筋可采用旋转或手锤击打方式入孔,手锤击打时,一人应扶住钢筋,以避免回弹。锚固胶填充量应保证插入钢筋后周边有少许胶料溢出。
(3)该工序所用主要器具:手套、细钢筋、腻刀、手锤。
7固化、保护
(1) RD-2000型结构胶在常温、低温下均可良好固化,若固化温度25℃左右,3天即可锚固力大于钢筋屈服值,若固化温度5℃左右,4天锚固力可大于钢筋屈服值,且锚固力随时间延长继续增长。
(2) 植筋后夏季12小时内(冬季24小时内)不得扰动钢筋,若有较大扰动宜重新植筋。
8检验
(1) 检验采用千斤顶、锚具、反力架系统作拉拔试验。一般加载至钢筋强度的标准值,结果较直观、可靠、简便。
9注意事项
(1) 包装桶内结构胶若有沉淀,使用前应搅拌均匀。冬季气温低时,甲组分偶有结晶变稠现象,只需对甲胶水浴加热50℃左右,待结晶消除搅匀即可,对胶性能无影响。
(2)孔内灰尘是否清净、钢筋是否除锈、胶配比是否准确、是否搅拌均匀、孔内胶是否密实决定了锚固效果的好坏。搅拌时间应予以保证。
(3)锚固构造措施尚宜满足《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2004的有关规定。
(4) 结构胶宜在阴凉处密闭保存,保存期12个月。
(5) 施工场所温度低于5℃,可采用碘钨灯、红外线灯、电炉或水浴等增温方式对胶使用前预热至20∽40℃左右。施工场所温度低于-5℃,建议对锚固部位也加温5℃以上,并维持24小时以上。
(6) 结构胶对皮肤有刺激性,个别人员有过敏反应,胶固化后也不易清除,人体直接接触后应用清水冲洗干净;如不慎溅到眼睛里,大量清水冲洗后立刻就医。施工人员应注意适当的劳动保护,如配备安全帽、工作服、手套等。
(7) 周围环境温度越高,每次配胶量越大,可操作时间越短。预估适用期内的每次配胶量,以避免不必要的浪费。
1工程概况
1.1工程范围
广州轨道交通4号线大学城专线仑大盾构区间,北起仑头后底岗盾构始发井始发,经仑头村穿越仑头海至官洲岛,到达官洲站,通过官洲站再次始发后经官洲村、官洲河,至大学城吊出井,总长为2826.5m,其中盾构法区间隧道为2301.3m。
1.2施工情况
2005年2月12日22时右线盾构机掘进至YDK17+225时(*686环),螺旋输送机出口闸门出现突水、喷涌现象,大量淤泥喷出,稀粥状的淤泥全部从出土口流下,少量风化岩块被输送至渣斗车。海面发生冒泡现象,大量泡沫溢出海面上,同时海岸堤坝和水闸相继发生下沉变形与开裂。
2 塌陷原因分析
2.1地质方面
从该区间的地质纵断面来看,隧道结构处于强风化混合岩、中等风化混合岩、微风化混合岩地层中,离结构**部0.7m是淤泥层(图1)。而在工程地质补充勘察报告更显示是淤泥层、中等风化混合岩、微风化混合岩地层,淤泥层已经侵入隧道结构内,这是典型的上软下硬地层,不利于盾构掘进。
2.2盾构掘进方面
盾构以土压平衡模式进行掘进,盾构掘进过程中的**次换刀是在576环,至685环已掘进了110环,而且所掘进的地层均为强风化混合岩、中等风化混合岩、微风化混合岩地层,这种地层对刀具的磨损影响较大,掘进了110环,刀具应该磨损已经比较严重了。盾构机此时掘进速度为1~4mm/min,推力19500~23000kN,扭矩3400~4000kN?m,渣土温度55℃。由此可以判断盾构机无法正常切削岩石掘进,刀具磨损严重。由于盾构无法正常切削硬岩掘进,刀盘、刀具就几乎是在原地磨压岩面,淤泥质土源源不断地进入土仓,螺旋输送机输出的只能是淤泥质土,所以螺旋输送机闸门出现严重的突水、喷涌现象,大量淤泥喷出,稀粥状的淤泥全部从出土口流下。
2.3海面方面
当时海面上出现大量的气泡,同时白色的油脂泡沫源源不断地溢出,并*布满周边。从船上用竹竿往下插,冒泡处地表比周围低1m左右。退潮后发现该处塌陷成一个深凹。根据地质详勘资料,此段地层从上至下依次为淤泥层、淤泥质粉细砂层、中粗砂层、强风化混合岩、中等风化混合岩,盾构穿越地层为淤泥层、强风化混合岩、中等风化混合岩。发生地面沉陷后,盾构机土仓内充满土体,部分为淤泥质土,其上中粗砂地层发生下陷,造成盾构上方地层与地表连通,所以出现冒泡和泡沫溢出的现象。